热炉放水如何操作?(1)锅炉滑停到熄火前,汽包压力应不大于1.5MPa,汽包水位维持在0~50mm,灭火后汽压降到1MPa,开启过热器疏水门,通知汽机关闭一、二级旁路。(2)锅炉熄火后各风门、挡板、人孔门、看火门等均应严密关闭。(3)锅炉熄火前开始抄录汽包各点壁温,以后每隔半。时抄录一次,直至汽压降到零以后4h为止。(4)锅炉熄火后60min,开启大直径下降管放水门(一次门开足,直通门开1/4圈),微开事故放水门进行放水,放水至电接点水位计指示为-250mm时,再继续放30min,然后关闭各放水门,使汽包内的水基本放完。(5)锅炉熄火后4h,屏式过热器后烟温不大于400℃,汽包压力在0.8MPa以下,汽包上、下壁各测点温度不大于200℃,进行锅炉水冷壁与省煤器放水。(6)开启各水冷壁下联箱、大直径下降管放水门(一次门开足,直通门开1/4圈)、事故放水门,同时开启省煤器放水门1/8圈。严格控制锅炉泄压速度0.8~0.3MPa所需时间一般为2~2.5h; 0.3~OMPa所需时间一般为3h。(7)当汽包压力降到零时,开启所有空气门和微开联箱向空排汽门,同时开启给水操作台和减温水系统放水门。(8)在带压热炉放水过程中,汽包上、下壁温差最大值不得超过40℃,当温差达到40℃时,应暂停放水,待温差稳定后,重新放水。(9)当炉膛内有大块焦渣包住炉管或炉膛敷设的卫燃带时,应根据具体情况,适当推迟放水时间,减缓放水速度,以防止该处炉管过热。(10)停炉检查省煤器再循环门是否关闭严密,以免给水进入汽包,造成汽包下壁温度降低。(11)停炉后应开后再热器向空排汽门和冷段疏水门。(12)在锅炉放水过程中,应检查各处膨胀正常。
84MW工业天然气锅炉运行成本,蒸汽锅炉是羊绒制品加工企业不可或缺的重要设备之一,在其生产过程中,需要大量蒸汽对羊绒制品进行熨烫、定型,以达到轻软柔和的特性。
84MW工业天然气锅炉运行成本,中正锅炉研发的YQW系列导热油锅炉不仅采用注入式强制循环系统。可实现低压高温供热,还配有余热回收装置,通过高温烟气的余热回收利用,提高了锅炉的综合热效率。经过一段时间的使用,中正导热油锅炉不仅运行稳定,安全装置完善,而且高效节能的优势显著。应用行业:在食用油的生产过程中,加热、提炼、消毒等工艺环节都需要导热油锅炉提供充足的热源支持。
锅炉省煤器故障1、检查管子的磨损。省煤器管的磨损- 般与烟气流速,燃料含灰量,“ 飞灰的颗粒大小、开关等有关。对流受热面的磨损有两种情况。--种是曾遍均匀的磨损。这种磨损由于在检查中易于发现,而且磨损速度一~般不甚快,如及时予以处理,不致酿成紧急停炉事故。另- -种是局部磨损,磨损部位小而速度快,由于检查时较难发现造成漏水停炉事故,为害较重。烟气流速不均匀和烟气中灰粒浓度分布不均匀,是造成受热面局部磨损的决定性因素。2、检查内部腐蚀情况。为检查省煤器联箱及蛇形管内璧腐蚀情况,须打开联箱堵头或手孔,割取蛇形管试样管段。为监视最严重的氧腐蚀情况,低温段省煤器的进水联箱及蛇形管为必查内容。3、焊接质量的检验。省煤器蛇形管由于焊缝漏水而停炉的故障占相当大的比例。
在点火过程中一次风应如何调整?一般情况下,在点火过程中一次流化风都保持临界状态,其目的是尽量提高床温,减少热量损失,但在投油枪时应特别注意流化风量的变化,当油枪点燃时,点火风道内的空气突然受到加热膨胀,通往风室的一次风阻力增大,一次流化风总量减少,停止油枪运行时,则会出现相反的现象,所以应相应加大或减少一次风机入口导叶开度,保证一次流化风量不能低于临界量,床料保持良好的流化状态。
其实真正成为具有工业使用价值的循环流化床是从20世纪60年代末期发展起来的,到了80年代国外循环流化床锅炉的研究应用进入了高峰期”。自1979年热功率为15MW的首台商业化循环流化床锅炉在芬兰Pihlava投运以来,循环流化床锅炉得到较快发展,设计和生产已完全商业化,开始走向电力市场,并且开始大型循环流化床锅炉的研制工作。目前,世界上已有几十台发电功率≥100MWe的循环流化床锅炉在商业运行。主要炉型为:德国Lurgi型、芬兰Pyroflow型、美国FW型、德国Circofluid型和内循环型。
天津积极推进“煤改气”政策,嘉海供热站及时行动,决定淘汰原有的燃煤锅炉,公开招标采购环保燃气热水锅炉。在众多参与投标的锅炉制造商中,拥有卓越品质的中正锅炉凭借优化的锅炉房系统设计方案顺利中标。此次荣耀中标的中正SZS系列燃气热水锅炉本体高温区采用强制循环,保证各部分受热面能得到可靠的冷却并防止汽化,确保锅炉安全稳定运行,84MW工业天然气锅炉运行成本。
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